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河南焦作吳經理金剛砂生產線布袋除(chú)塵器投入使用(yòng)

發布日期:2020-02-20 19:59

  我公司為河南焦作博愛縣吳經理金剛(gāng)砂生產線安裝的衝擊式破碎機除塵器於2015年(nián)11月20日投入(rù)使用,除塵器經過初步(bù)調(diào)試已正常運轉,金剛砂生產線現場環境可達到設(shè)計要求,除塵(chén)器出口幾乎看不到粉塵排放,能全(quán)麵改善采石場的環境,解決了以往采石場粉(fěn)塵四溢的現象,除塵器出口排放(fàng)濃度≤30mg/m3,能有效(xiào)改善操作(zuò)環境,保障操作工人的身心健康。
河南焦(jiāo)作吳經理金(jīn)剛砂(shā)生產線布袋除塵器投入(rù)使用

一、金剛(gāng)砂生產線除塵(chén)係統(tǒng)方案的設計
  1.金(jīn)剛砂(shā)生(shēng)產線的主要揚塵點(diǎn)在於破碎機進料口、振動篩、落料點,因此控製這些部位就可以降低揚塵。在(zài)這些部位用需要鋼板密閉,采用破碎機除塵(chén)器除塵。
  2.由於現場各揚塵設(shè)備之(zhī)間的距離在合適的範圍內。這樣,隻要上一台除塵器就可以解決全部產塵設備以及幾條皮帶輸送機(jī)的粉塵汙染問題。
  3.除塵係統通過一台離(lí)心風機,使各揚塵點廢氣經吸(xī)塵(chén)罩、風管、除塵器過濾後(hòu)達標外排。
二、揚塵點風量的確定
  1.PE400×450顎式破碎機根據經驗數據,同時(shí)參考有關技術規範,400×450顎式(shì)破碎機卸料端的抽風量為3000m3/h。
  2.YK1025振動篩對振動(dòng)篩的上(shàng)部必須設密(mì)閉罩,排風量可按每lm 篩子的麵積l6m3/min計算,據此計(jì)算出(chū)YK1025振動篩抽風量約為:2500m3/h。
  3.PF1315反擊(jī)式(shì)破碎機的主要揚塵點為溜槽(cáo)的卸料端口,此(cǐ)處抽風量約為5000m3/h。由於破碎機喂料采用帶寬800mm的皮(pí)帶輸送機,喂料口(kǒu)的皮帶輸送機落料處也(yě)有揚塵,此處揚塵大小與落差有關。一般為0.5m左右,皮帶輸送機帶寬800mm,經計算所需(xū)處理風量約為(wéi)2000m3/h。抽風部位在喂料端局部密閉罩。據此,PF1315反擊式(shì)破碎機的總排風量為8000m/h。
三、除塵係統風機的確定
  根據現場各揚塵點距離、除塵係(xì)統的(de)除(chú)塵風量和係統的壓(yā)力損失選擇風(fēng)機,主(zhǔ)要選型參數是流量和壓力(lì)。金剛砂生產線除塵係統所選風機參數:流量為16000m/h;全壓為2350Pa;配套電機為Y160M22,22kw。
四、砂石生產(chǎn)線布袋除塵器選用注意事項
  砂石生產線衝擊式破(pò)碎機(jī)中一般(bān)采用袋式除塵(chén)器,而因其過濾麵積選型過小,實際抽(chōu)風量不足,破碎機下料口的除塵罩與破碎機腔內難以形成微負壓,造成崗位環境粉塵較大。或當破碎(suì)物料濕度較大時(雨後或物料淋水後),進入除塵器的粉塵顆粒較破碎幹物料時粗,袋式除塵器易糊袋,下料(liào)器易堵塞,致使袋(dài)式除塵器通風阻力大幅增加,通風能(néng)力(lì)下降,揚塵嚴重。因此,破碎機設備應采取技術措施進(jìn)行機器的(de)除塵。
    從砂石生產線除塵工藝(yì)布(bù)置看,粉塵進入除塵器的管道,其入口(kǒu)管處的彎頭使係統阻力增大,彎頭部位易被粉塵磨損堵塞,但(dàn)采用螺(luó)旋輸送機和分格輪輸送袋(dài)式除塵器捕集下來的粉塵,會(huì)使電耗增加,機械維護工作量加大(dà);經常需要拆卸分格輪下料(liào)器,久而久之,下料器法蘭盤漏風,加劇灰鬥漏風。另一方麵,皮帶機上(shàng)的物料在下落過程中,空氣與物料一(yī)起進入(rù)密閉的除塵罩內,含塵氣體(tǐ)通過罩壁上的縫隙和孔口向罩外(wài)擴(kuò)散,汙染環境。
河南焦(jiāo)作吳經理金剛(gāng)砂生產線布袋除塵(chén)器投入(rù)使用

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